煉鐵廠實習報告范文

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    實習報告在很多人看來都很難寫,為此出國留學網(wǎng)實習報告范文欄目為大家精心提供《煉鐵廠實習報告范文》作為參考,希望對大家有所幫助。
    一、實習時間
    200X年X月X日—X月X日
    二、實習地點
    武漢鋼鐵公司煉鐵廠五號高爐、畢業(yè)設計辦公室。
    三、實習目的
    (1)對高爐結(jié)構(gòu)、主要的技術指標及任務措施的認識了解。
    大學的最后一個學期,我們在老師的帶領下,到武漢鋼鐵公司煉鐵廠五號高爐進行了為期兩周的畢業(yè)實習。在實習期間,對其高爐結(jié)構(gòu)、主要的技術指標及任務措施做了全面的了解。
    武鋼股份有限公司煉鐵廠現(xiàn)有六座現(xiàn)代化大型高爐,是我國生鐵的重要生產(chǎn)基地之一。煉鐵廠 1958年9月13日建成投產(chǎn)。經(jīng)過49年的建設、改造和發(fā)展,年生產(chǎn)規(guī)模達到1000萬噸。煉鐵廠5號高爐是武鋼自行投資建成的一座集國內(nèi)外十余種先進技術于一身的特大型現(xiàn)代化高爐。有效容積3200m3,32個風口,環(huán)形出鐵場設有四個鐵口,對稱兩個鐵口出鐵,另兩個鐵口檢修備用,日產(chǎn)生鐵達7000t以上。引進盧森堡PW公司的第四代水冷傳動齒輪箱并罐式無鐘爐頂設備,設計頂壓可達0.245MPa。矩形陶瓷燃燒器內(nèi)燃式熱風爐可穩(wěn)定地提供1150℃的風溫。5號高爐1991年10月19日點火投產(chǎn)。投產(chǎn)初期高爐強化冶煉水平不高,技術經(jīng)濟指標較差。經(jīng)過廣大技術人員及職工的共同努力,高爐冶煉技術不斷進步,從1993年開始進入強化冶煉期,生產(chǎn)水平逐年提高,主要技術經(jīng)濟指標達到并超過了國內(nèi)先進水平。具體參數(shù)見表1。
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    表1 5號高爐主要技術經(jīng)濟指標
    項目 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年
    實產(chǎn)生鐵,萬t 165.9 200.2 213.2 192.2 183.5 233.0 245.2 241.9 245.4 249.7
    利用系數(shù),t/(m3?d) 1.424 1.718 1.829 1.812 1.572 2.082 2.189 2.160 2.185 2.229
    風量,m3/min 4941 5843 5902 6001 5313 6133 6224 6274 6283 6285
    風速,m/s 210 218 221 228 212 232 233 234 236 237
    透氣性,Q/△P 34.08 37.70 38.08 38.22 36.90 39.06 40.42 40.74 42.17 41.08
    頂壓,kPa 152 187 191 188 168 199 207 210 208 204
    熱風溫度,℃ 1034 1088 1130 1133 1075 1136 1130 1125 1102 1104
    富氧率,% / 0.06 1.09 1.33 1.368 1.213 1.433 1.568 1.520 1.588
    入爐焦比,kg/t 491.3 485.9 470.8 477.7 477.0 428.9 412.8 405.9 398.7 396.1
    小焦比,kg/t 9.8 17.4 15.5 16.3 22.6 30.0 32.4 29.7 22.8 26.2
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    煤比,kg/t 31.5 69.4 77.9 82.8 79.5 99.5 108.2 120.0 122.1 123.3
    綜合焦比,kg/t 540.7 545.9 536.8 550.0 547.3 527.6 523.6 525.6 514.6 515.6
    CO利用率,% 40.04 42.08 43.10 42.93 41.33 44.66 44.57 44.25 44.19 44.19
    2 主要技術措施
    1991年5號高爐投產(chǎn)以后,廣大技術人員通過提高精料水平、改進高爐管理和操作方式,提高了高爐利用系數(shù),對煉鐵工藝的薄弱環(huán)節(jié)展開攻關活動,高爐的各項技術經(jīng)濟指標得到了明顯的改善,實現(xiàn)了高爐的優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、長壽。
    2.1 貫徹精料方針,優(yōu)化配礦結(jié)構(gòu)
    加強對原燃料的管理,盡可能穩(wěn)定熟料率在87%以上,使得爐內(nèi)操作條件得到改善。同時,加強對燒結(jié)礦和焦炭的重要參數(shù)進行跟蹤管理,重視原燃料的篩分整理,并相應地調(diào)節(jié)高爐的操作參數(shù)。入爐燒結(jié)礦采用雙層篩及梳齒篩過篩,采用高堿度燒結(jié)礦+酸性球團礦+塊礦的爐料結(jié)構(gòu)。
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    合理使用進口礦石,逐步提高了入爐品位,入爐礦品位從54%提高到59%。通過多年的摸索,他們逐漸形成了適合5號高爐特點的配料結(jié)構(gòu)(參見表2),既保證了爐渣的脫硫能力,又減少了渣量。爐料結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定、原料質(zhì)量和品位的提高,為穩(wěn)定爐況和強化冶煉提供了物質(zhì)保障。
    表2 高爐爐料結(jié)構(gòu),(%)
    爐料 燒結(jié)礦 球團礦 進口塊礦海南礦 釩鈦礦
    配比 68~72 16~20 5~12 1~6 1.5~5
    2.2 抓好爐況穩(wěn)定順行及大噴煤技術
    近年來,通過不斷加強爐況的維護,在高爐保持長期的穩(wěn)定順行方面進行了一些有益的探索。
    2.2.1 合理的裝料制度
    5號高爐開爐初期沿用的鐘式布料模式,采用的是單環(huán)布料,C76↓O76↓,高爐爐況不穩(wěn)定,煤氣利用率及技術經(jīng)濟指標都很差。為了控制料面形狀及調(diào)整焦炭平臺的寬度,開始采用多環(huán)布料方式,首先采用二環(huán)布料,之后,又逐漸將布料角位增加到4個、5個,其較典型的布料矩陣為C87654321↓O876341↓,高爐的透氣性及穩(wěn)定性得到改善,煤氣利用率及技術經(jīng)濟指標得到提高。為了穩(wěn)定高爐煤氣流,將焦炭布向1號角位,采用中心加焦技術以增加中心部位的焦炭量,使得高爐透氣性改善,減少了爐況的波動。1994年10月,進行螺旋布料試驗,即C876541432213↓O87653441↓,5號高爐爐況更加穩(wěn)定,1996年以后又將布礦焦的角位推向9號角位,并保持適宜的O/C分布,較典型的布料矩陣為C987651332223↓O876534332↓,經(jīng)過改進后的裝料制度,得到了良好的效果,不僅適當抑制了邊緣煤氣流,同時也適當發(fā)展了中心煤氣流,生產(chǎn)技術指標進一步得到提高,高爐利用系數(shù)突破2.2t/(m3?d),其它主要技術經(jīng)濟指標也得到明顯改善,為高爐強化冶煉及富氧噴煤技術提供了有利的條件。
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    2.2.2 合適的送風制度
    調(diào)整好送風制度,采用長短風口相結(jié)合,保持初始煤氣流合理分布,維持合理的回旋區(qū)深度,確保上部爐料均衡下降,穩(wěn)定了高爐傳熱傳質(zhì)過程。在開爐初,風口進風面積曾達到0.4586m2,但風速不足,僅220m/s左右,難以吹透中心,故而爐缸工作狀態(tài)不佳。之后,通過逐步摸索,將φ130和φ140的風口合理配合使用,風口進風面積控制在0.4502~0.4353m2的范圍,確保風速在235m/s左右。5號高爐的生產(chǎn)實踐表明,風速控制在240m/s左右,高爐穩(wěn)定順行情況良好,其技術經(jīng)濟指標也明顯地改善了。隨著高爐爐役期的增長,逐步采用長風口及加長風口,維持合理的鼓風動能,使得高爐爐缸保持良好的工作狀況,爐況更趨穩(wěn)定,富氧噴煤技術得到保障,高爐利用系數(shù)明顯提高。
    在日常操作管理中,明確規(guī)定風量和風壓范圍,始終控制合適的風量和風壓,使風量與頂壓相匹配,維持合理的風速和鼓風動能。若不能全風操作,就及時調(diào)整裝料制度(如縮小批重等),使風量恢復到正常水平。
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    2.2.3 抓好爐況穩(wěn)順及富氧大噴煤技術
    高爐富氧噴吹煤粉以后,料速加快,風口明亮,渣鐵物理熱提高,鐵水溫度達到1490℃以上,同時對煤槍進行了改進,調(diào)整了風管結(jié)構(gòu),即使噴煤超過120kg/t,風口磨壞的數(shù)量仍大幅度減少,為高爐冶煉低硅低硫生鐵創(chuàng)造了有利條件。由于富氧量受客觀條件的限制,富氧率在1.3%左右。
    2.2.4 以合適的爐渣堿度控制鐵水含硫量
    提高爐渣堿度可提高爐缸物理熱,并能有效抑制硅的還原,對冶煉低硅生鐵有利。但若爐渣堿度過高,生鐵〔S〕低于0.010%以下,則不利于渣鐵的流動性。根據(jù)我們的生產(chǎn)實踐,高爐爐渣二元堿度維持在1.15左右,〔S〕基本上控制在0.025±0.005%,對高爐高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)有利。
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    2.2.5 加入適量小塊焦
    小塊焦入爐前與礦石混合,然后裝入高爐,落在中間環(huán)帶,可形成透氣性較好的礦焦混合層,改善高爐中間帶的透氣性,相應地控制了邊緣煤氣流。5號高爐通過向礦石中混入小塊焦(10mm~30mm)來降低軟熔帶透氣性阻力,取得了令人滿意的效果。目前5號高爐一般小塊焦的加入量在1.0t/批左右。
    2.3 充分使用高風溫,保持充沛的爐缸溫度
    不斷提高高爐工長的操作技術水平,及時調(diào)整操作參數(shù),充分發(fā)揮改進型熱風爐的能力,穩(wěn)定高風溫操作,減少爐況波動。目前,5號高爐在單燒高爐煤氣,采用雙預熱的情況下,可提供1150℃以上的高風溫。積極推行高風溫、全風量、富氧大噴煤等強化操作,為保持理論燃燒溫度在2250℃~2400℃左右,規(guī)定正常情況下風溫使用水平不得低于1100℃。
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    采取加重邊緣、適當疏松中心的布料矩陣,改善煤氣利用,提高了高爐爐況的穩(wěn)定性,為進一步提高冶煉強度創(chuàng)造了條件。1992年3月3日開始噴吹無煙煤,1993年12月9日開始富氧鼓風,高爐逐步實現(xiàn)富氧噴煤操作。前期由于各方面因素的影響,噴煤量一直不高,經(jīng)過廣大技術人員及職工的摸索,1996年噴煤量超過80kg/t,1998年平均煤比達108.2kg/t,1999年以后平均煤比超過120kg/t。噴煤量加大以后,根據(jù)大氣濕度的變化,嚴格控制鼓風的加濕量以保證風口前理論燃燒溫度。
    隨著高爐原燃料質(zhì)量的改善及設備運行質(zhì)量的提高,1996年以后,通過加重焦炭負荷,增加噴煤量,提高風溫及爐渣堿度,生鐵含硅量穩(wěn)步下降,具體指標見表3。
    表3 高爐爐溫控制情況
    時間 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年
    焦炭負荷 3.541 3.382 3.509 3.448 3.532 3.837 3.959 4.017 4.079 4.064
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    爐渣堿度 1.03 1.07 1.09 1.11 1.11 1.13 1.05 1.09 1.08 1.12
    生鐵含硅量 0.700 0.612 0.611 0.623 0.640 0.602 0.572 0.548 0.520 0.498
    2.4 加強爐型與冷卻制度的管理
    高爐長壽是一項系統(tǒng)工程,是諸多因素綜合防治的結(jié)果。5號高爐采用的軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)分冷卻壁、風口區(qū)和爐底區(qū)三個相互獨立的子系統(tǒng),能有效地保證各部位的冷卻強度。從開爐伊始,5號高爐就非常重視爐型與冷卻制度的管理,保證足夠的冷卻強度,嚴格控制冷卻壁熱負荷、水溫差、冷卻壁溫度,維護合理的操作爐型,確保爐況的穩(wěn)定順行,延長高爐壽命。
    5號高爐的爐底采用了水冷炭磚薄爐底結(jié)構(gòu),1993年6月第一層靠中心一點達到650℃并逐步上升,爐底供水已到設計能力,為實現(xiàn)高爐安全長壽,開始加入釩鈦礦護爐。使用量為入爐礦總量的2.5%,半月后此點溫度下降到550℃。此后堅持長期適量加入釩鈦礦護爐的原則,加強對爐底溫度的日常監(jiān)控,采取增減釩鈦礦入爐量的措施,保證護爐強化兩不誤。在正常情況下,釩鈦礦加入量控制在1.5%左右,其效果非常好。
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    從其它高爐多年的生產(chǎn)實踐來看,高爐冷卻壁的損壞多集中在爐腹至爐身下部區(qū)域,對于5號高爐則第6、8、9段冷卻壁為重點維護區(qū)域。在正常情況下,5號高爐嚴格控制冷卻壁的進水溫度,不允許冷卻壁溫度大于200℃,第6段冷卻壁的溫度控制在120~135℃之間,第8段冷卻壁的溫度控制在100~110℃。在生產(chǎn)中嚴格控制各區(qū)域冷卻壁的熱流強度,以形成穩(wěn)定的渣皮保護磚襯,同時在操作制度上盡量避免高溫區(qū)下移。
    5號高爐投產(chǎn)10年,僅燒壞了不同冷卻壁上的13根勾頭管和4根直管(5號高爐共有192根直管、96根勾頭管和48根蛇形管),為5號高爐一代爐齡達到15年奠定了堅實的基礎。
    2.5 優(yōu)化生產(chǎn)組織協(xié)調(diào),實現(xiàn)均衡生產(chǎn),加強設備管理
    樹立“一盤棋”思想,以爐內(nèi)為中心,以爐前為重點,明確各崗位責任,相互配合,嚴格執(zhí)行標準化作業(yè)。隨著高爐的不斷強化,渣鐵量增加,做好出鐵安排,實行日出鐵15次,基本消除了渣鐵不能及時排放的問題,縮短了出鐵間隔時間。及時排出渣鐵,緩解了高爐憋風現(xiàn)象,促進了高爐的穩(wěn)定順行,提高了冶煉強度。
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