摘 要:對管道膨脹水泥接口的優(yōu)越性、作用機(jī)理以及在使用中應(yīng)注意的問題作了深入分析,介紹了正確使用這種接口的施工要點(diǎn),并提出了改進(jìn)設(shè)想。
關(guān)鍵詞:管道接口 膨脹水泥 石膏 剛性接口
在管道剛性接口材料中,膨脹水泥是一種最常用的接口材料,操作簡單,應(yīng)用廣泛,但在使用過程中也存在一些問題,本文試圖從理論和實(shí)踐兩方面對這種接口材料作一介紹和分析。
1.膨脹水泥接口的優(yōu)越性
管道膨脹水泥接口主要是指水泥、石膏粉、氯化鈣按一定比例混合加水后拌合配制而成的接口填料(本文所涉及的膨脹水泥接口均指這種接口)。和石棉水泥接口相比,膨脹水泥接口的施工大大減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,這種接口在操作中只需搗實(shí)、抹平,無需反復(fù)捻打。由于接口材料中添加了速凝劑氯化鈣,使接口強(qiáng)度增長很快,抹口后幾小時(shí)即可通水。在一定條件下可以在搶修斷管時(shí)采用,替代價(jià)格昂貴和對水質(zhì)有污染的鉛接口。
20世紀(jì)70年代,中鐵一局集團(tuán)給排水工程總公司曾與蘭州鐵道學(xué)院協(xié)作對這種接口做了一系列試驗(yàn),這里簡述如下。
1.1 沖擊試驗(yàn)
將一組DN 150膨脹水泥接口的管道試件(長5 m,膨脹水泥接口6個(gè)) 平行鐵路軌道置于正線與到發(fā)線中間,讓其承受火車行駛時(shí)的側(cè)壓及動(dòng)荷載。試件放置后,用手壓泵加壓至1 MPa,檢查接口的嚴(yán)密性;而后覆土回填(覆土深度為管頂以上0.2 m)。經(jīng)過16 d,90次列車行駛的考驗(yàn)后,再次試壓1 MPa,保持10 min,壓力未見降低,接口無洇水及滲漏現(xiàn)象。
將另一組DN150長10 m膨脹水泥接口的管道試件鋪設(shè)在溝槽中,試壓檢驗(yàn)接口泵壓1 MPa,無滲漏現(xiàn)象后,管頂以上回填虛土0.5 m厚,然后用H7-120 型內(nèi)燃夯(夯重120 kg,夯起高度30~40 cm,夯足直徑250 mm),反復(fù)夯打6 遍,虛土夯實(shí)后土層厚度減為0.34 m.之后,管段再次加壓至1 MPa,保持10 min,壓力未見降低,接口無洇水及滲漏現(xiàn)象。
1.2 對比試驗(yàn)
用鉛、石棉水泥及膨脹水泥3種接口材料作接口,分別制作3組試驗(yàn)管段,強(qiáng)度達(dá)到規(guī)定值后,將三組試件放置在距地面0.5 m高的磚支墩上,試壓檢查各接口完好后,同時(shí)抽去中間各支墩,利用管身自重(包括管內(nèi)水重)下沉,測其下沉量。下沉完畢后,繼續(xù)加壓,觀察各試驗(yàn)管道接口滲漏情況及減壓情況。此時(shí),鉛接口已完全破壞,而石棉水泥接口及膨脹水泥接口均無明顯變形。緊接著,在石棉水泥接口試件中部加載385 kg,在膨脹水泥接口試件中部加載 372 kg,繼續(xù)觀察下沉量,3 min后卸載,再進(jìn)行觀察。做完以上試驗(yàn)后,將已破壞的鉛接口試件恢復(fù),又分別將3組試件推落至地面(距地高度0.5 m),并進(jìn)行試壓及接口檢查。此時(shí)鉛接口又一次破壞,其它兩組試件基本正常。緊接著又由10人以腳為動(dòng)力將石棉水泥接口和膨脹水泥接口以及鉛接口試件向前滾動(dòng) 10 m又折回5 m后試壓,膨脹水泥接口和石棉水泥接口情況均良好,而鉛接口沒有經(jīng)得住考驗(yàn),首先出現(xiàn)了裂縫。
以上試驗(yàn)數(shù)據(jù)充分說明,膨脹水泥接口完全可以替代石棉水泥接口。膨脹水泥接口甚至可以替代價(jià)格昂貴且對環(huán)境有污染的鉛接口
中鐵一局集團(tuán)給排水工程總公司從20世紀(jì)70年代以來,在鑄鐵管自應(yīng)力水泥管給水及排水管道剛性接頭中大量使用膨脹水泥接頭,其中青藏鐵路(克哈段)、梅七鐵路、西候鐵路、京秦鐵路及蘭新鐵路復(fù)線給排水工程的管道鋪設(shè)中采用膨脹水泥接口累計(jì)距離近百公里,安全使用至今。
2.問題的提出
一些施工單位反映,膨脹水泥接口相對于石棉水泥接口而言,的確減輕了操作者的勞動(dòng)強(qiáng)度,但是接口硬化以后,也有可能將管口脹裂。
國內(nèi)一些施工單位的確也發(fā)生過這種事故。例如某鐵路車站鋪設(shè)10余km,DN,600鑄鐵管道,采用膨脹水泥接口。施工后接口普遍脹裂漏水,由于修復(fù)比較難,建設(shè)單位采用其他接口,重新鋪設(shè)了一條管道。還有一些單位反映,膨脹水泥接口產(chǎn)生的膨脹破壞有時(shí)還可能在管道交付使用后1~2年產(chǎn)生。
上述情況的發(fā)生,給推廣使用膨脹水泥接口的工作造成了一定的負(fù)面影響。一些施工單位甚至規(guī)定嚴(yán)禁使用膨脹水泥接口。
發(fā)生上述問題的原因是什么?是這種接口形式本身就存在問題,還是施工操作中發(fā)生了問題,導(dǎo)致管道事故的發(fā)生?以下作些簡要的分析。
3.膨脹水泥接口的作用機(jī)理及膨脹破壞的原因
3.1 膨脹水泥接口的作用機(jī)理
膨脹水泥接口配方中,氯化鈣(CaCl3)為早強(qiáng)劑,石膏(CaSO4·2H2O)為膨脹劑,水泥為固化劑;水泥、半水石膏拌合均勻并摻水?dāng)嚢韬?,變?yōu)槎啵–aSO4·2H2O)繼而與硅酸鹽水泥水化產(chǎn)物中的水化鋁酸三鈣(3CaO·Al3O3·6H2O)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成水化硫鋁酸三鈣(3CaO·Al3O3·3CaSO4·31H2O),體積比原有水化鋁酸三鈣增大1.5倍,其反應(yīng)式如下:3CaO·Al3O3·6H2O+3(CaSO4·2H2O)+19H2O→3CaO·Al3O3·3CaSO4·31H2O
配方中氯化鈣(CaCl3)與水化產(chǎn)物中的氫氧化鈣[Ca(OH)3]反應(yīng)生成水化氯鋁酸鈣、氧氯化鈣都是難溶于水的復(fù)鹽,是產(chǎn)生膨脹的成份。
氯化鈣(CaCl3)摻入后能與水泥水化物作用,從而增加水泥礦物的溶解度,加速水泥礦物水化。氯化鈣還能與水泥中鋁酸三鈣(3CaO·Al3O3)作用,生成水化氯鋁酸鈣(3CaO·Al3O3·3CaCl3·32H2O,3Ca·Al3O3·CaCl3·10H2O)這種復(fù)鹽均不溶于水溶液及CaCl3溶液,因而能從水泥、水系統(tǒng)中析出,提高了接口的早期強(qiáng)度。由于氯化鈣(CaCl3)與氫氧化鈣[Ca(OH)3]的反應(yīng),降低了水泥-水系統(tǒng)的堿度,使水泥成份中的硅酸三鈣(3CaO·SiO3)的水化反應(yīng)易于進(jìn)行,相應(yīng)地亦提高了接口的早期強(qiáng)度。
配比中石膏用量對膨脹性能的影響十分敏感,膨脹隨石膏用量增加而增大;當(dāng)石膏用量超出一定范圍后,管道承口因不能承受接口由于體積膨脹產(chǎn)生的應(yīng)力而破壞。同時(shí),膨脹水泥配比中由于石膏摻量增大,其強(qiáng)度也隨之降低。
關(guān)鍵詞:管道接口 膨脹水泥 石膏 剛性接口
在管道剛性接口材料中,膨脹水泥是一種最常用的接口材料,操作簡單,應(yīng)用廣泛,但在使用過程中也存在一些問題,本文試圖從理論和實(shí)踐兩方面對這種接口材料作一介紹和分析。
1.膨脹水泥接口的優(yōu)越性
管道膨脹水泥接口主要是指水泥、石膏粉、氯化鈣按一定比例混合加水后拌合配制而成的接口填料(本文所涉及的膨脹水泥接口均指這種接口)。和石棉水泥接口相比,膨脹水泥接口的施工大大減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,這種接口在操作中只需搗實(shí)、抹平,無需反復(fù)捻打。由于接口材料中添加了速凝劑氯化鈣,使接口強(qiáng)度增長很快,抹口后幾小時(shí)即可通水。在一定條件下可以在搶修斷管時(shí)采用,替代價(jià)格昂貴和對水質(zhì)有污染的鉛接口。
20世紀(jì)70年代,中鐵一局集團(tuán)給排水工程總公司曾與蘭州鐵道學(xué)院協(xié)作對這種接口做了一系列試驗(yàn),這里簡述如下。
1.1 沖擊試驗(yàn)
將一組DN 150膨脹水泥接口的管道試件(長5 m,膨脹水泥接口6個(gè)) 平行鐵路軌道置于正線與到發(fā)線中間,讓其承受火車行駛時(shí)的側(cè)壓及動(dòng)荷載。試件放置后,用手壓泵加壓至1 MPa,檢查接口的嚴(yán)密性;而后覆土回填(覆土深度為管頂以上0.2 m)。經(jīng)過16 d,90次列車行駛的考驗(yàn)后,再次試壓1 MPa,保持10 min,壓力未見降低,接口無洇水及滲漏現(xiàn)象。
將另一組DN150長10 m膨脹水泥接口的管道試件鋪設(shè)在溝槽中,試壓檢驗(yàn)接口泵壓1 MPa,無滲漏現(xiàn)象后,管頂以上回填虛土0.5 m厚,然后用H7-120 型內(nèi)燃夯(夯重120 kg,夯起高度30~40 cm,夯足直徑250 mm),反復(fù)夯打6 遍,虛土夯實(shí)后土層厚度減為0.34 m.之后,管段再次加壓至1 MPa,保持10 min,壓力未見降低,接口無洇水及滲漏現(xiàn)象。
1.2 對比試驗(yàn)
用鉛、石棉水泥及膨脹水泥3種接口材料作接口,分別制作3組試驗(yàn)管段,強(qiáng)度達(dá)到規(guī)定值后,將三組試件放置在距地面0.5 m高的磚支墩上,試壓檢查各接口完好后,同時(shí)抽去中間各支墩,利用管身自重(包括管內(nèi)水重)下沉,測其下沉量。下沉完畢后,繼續(xù)加壓,觀察各試驗(yàn)管道接口滲漏情況及減壓情況。此時(shí),鉛接口已完全破壞,而石棉水泥接口及膨脹水泥接口均無明顯變形。緊接著,在石棉水泥接口試件中部加載385 kg,在膨脹水泥接口試件中部加載 372 kg,繼續(xù)觀察下沉量,3 min后卸載,再進(jìn)行觀察。做完以上試驗(yàn)后,將已破壞的鉛接口試件恢復(fù),又分別將3組試件推落至地面(距地高度0.5 m),并進(jìn)行試壓及接口檢查。此時(shí)鉛接口又一次破壞,其它兩組試件基本正常。緊接著又由10人以腳為動(dòng)力將石棉水泥接口和膨脹水泥接口以及鉛接口試件向前滾動(dòng) 10 m又折回5 m后試壓,膨脹水泥接口和石棉水泥接口情況均良好,而鉛接口沒有經(jīng)得住考驗(yàn),首先出現(xiàn)了裂縫。
以上試驗(yàn)數(shù)據(jù)充分說明,膨脹水泥接口完全可以替代石棉水泥接口。膨脹水泥接口甚至可以替代價(jià)格昂貴且對環(huán)境有污染的鉛接口
中鐵一局集團(tuán)給排水工程總公司從20世紀(jì)70年代以來,在鑄鐵管自應(yīng)力水泥管給水及排水管道剛性接頭中大量使用膨脹水泥接頭,其中青藏鐵路(克哈段)、梅七鐵路、西候鐵路、京秦鐵路及蘭新鐵路復(fù)線給排水工程的管道鋪設(shè)中采用膨脹水泥接口累計(jì)距離近百公里,安全使用至今。
2.問題的提出
一些施工單位反映,膨脹水泥接口相對于石棉水泥接口而言,的確減輕了操作者的勞動(dòng)強(qiáng)度,但是接口硬化以后,也有可能將管口脹裂。
國內(nèi)一些施工單位的確也發(fā)生過這種事故。例如某鐵路車站鋪設(shè)10余km,DN,600鑄鐵管道,采用膨脹水泥接口。施工后接口普遍脹裂漏水,由于修復(fù)比較難,建設(shè)單位采用其他接口,重新鋪設(shè)了一條管道。還有一些單位反映,膨脹水泥接口產(chǎn)生的膨脹破壞有時(shí)還可能在管道交付使用后1~2年產(chǎn)生。
上述情況的發(fā)生,給推廣使用膨脹水泥接口的工作造成了一定的負(fù)面影響。一些施工單位甚至規(guī)定嚴(yán)禁使用膨脹水泥接口。
發(fā)生上述問題的原因是什么?是這種接口形式本身就存在問題,還是施工操作中發(fā)生了問題,導(dǎo)致管道事故的發(fā)生?以下作些簡要的分析。
3.膨脹水泥接口的作用機(jī)理及膨脹破壞的原因
3.1 膨脹水泥接口的作用機(jī)理
膨脹水泥接口配方中,氯化鈣(CaCl3)為早強(qiáng)劑,石膏(CaSO4·2H2O)為膨脹劑,水泥為固化劑;水泥、半水石膏拌合均勻并摻水?dāng)嚢韬?,變?yōu)槎啵–aSO4·2H2O)繼而與硅酸鹽水泥水化產(chǎn)物中的水化鋁酸三鈣(3CaO·Al3O3·6H2O)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成水化硫鋁酸三鈣(3CaO·Al3O3·3CaSO4·31H2O),體積比原有水化鋁酸三鈣增大1.5倍,其反應(yīng)式如下:3CaO·Al3O3·6H2O+3(CaSO4·2H2O)+19H2O→3CaO·Al3O3·3CaSO4·31H2O
配方中氯化鈣(CaCl3)與水化產(chǎn)物中的氫氧化鈣[Ca(OH)3]反應(yīng)生成水化氯鋁酸鈣、氧氯化鈣都是難溶于水的復(fù)鹽,是產(chǎn)生膨脹的成份。
氯化鈣(CaCl3)摻入后能與水泥水化物作用,從而增加水泥礦物的溶解度,加速水泥礦物水化。氯化鈣還能與水泥中鋁酸三鈣(3CaO·Al3O3)作用,生成水化氯鋁酸鈣(3CaO·Al3O3·3CaCl3·32H2O,3Ca·Al3O3·CaCl3·10H2O)這種復(fù)鹽均不溶于水溶液及CaCl3溶液,因而能從水泥、水系統(tǒng)中析出,提高了接口的早期強(qiáng)度。由于氯化鈣(CaCl3)與氫氧化鈣[Ca(OH)3]的反應(yīng),降低了水泥-水系統(tǒng)的堿度,使水泥成份中的硅酸三鈣(3CaO·SiO3)的水化反應(yīng)易于進(jìn)行,相應(yīng)地亦提高了接口的早期強(qiáng)度。
配比中石膏用量對膨脹性能的影響十分敏感,膨脹隨石膏用量增加而增大;當(dāng)石膏用量超出一定范圍后,管道承口因不能承受接口由于體積膨脹產(chǎn)生的應(yīng)力而破壞。同時(shí),膨脹水泥配比中由于石膏摻量增大,其強(qiáng)度也隨之降低。